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離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策

   【壓縮機(jī)網(wǎng)】塔里木化肥原料氣壓縮機(jī)為多級(jí)離心式壓縮機(jī),該機(jī)由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司制造,該機(jī)于2010年5月投入裝置正常生產(chǎn)。2014年12月9日因尿素裝置汽提塔內(nèi)漏而裝置停運(yùn),合成氨裝置一直處于50%負(fù)荷運(yùn)行,循環(huán)水兩臺(tái)電A\C運(yùn)行,10點(diǎn)52分循環(huán)水電A因接線(xiàn)盒爆,電網(wǎng)晃電,造成兩臺(tái)電泵停運(yùn),循環(huán)水?dāng)嗨?1點(diǎn)5分啟動(dòng)B泵,循環(huán)水壓力為0.2MPa(G),12點(diǎn)29分C泵啟動(dòng),雙泵運(yùn)行,在此期間除了一段爐外,其它裝置停車(chē)。為盡快恢復(fù)裝置生產(chǎn),原料氣壓縮機(jī)一直處于自循環(huán)工作狀態(tài),11點(diǎn)33分38秒因原料氣壓縮機(jī)回流管路溫度高,其管線(xiàn)外表面溫度達(dá)到283℃,內(nèi)操按正常程序停機(jī),后經(jīng)兩次試開(kāi)機(jī)組,汽輪機(jī)無(wú)轉(zhuǎn)速,確認(rèn)壓縮機(jī)內(nèi)部因高溫發(fā)生故障,12月10日壓縮機(jī)進(jìn)行解體檢查,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行徑向跳動(dòng)量及彎曲度檢查,對(duì)壓縮機(jī)損壞部件進(jìn)行了更換,對(duì)此,就原料氣壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度高的事故原因進(jìn)行了調(diào)查、分析。壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子高溫情況見(jiàn)圖1。
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策

 
  1原料氣壓縮機(jī)組有關(guān)情況介紹
 
  該壓縮機(jī)組用于化肥合成氨裝置轉(zhuǎn)化系統(tǒng),其作用是將天然氣進(jìn)行壓縮,為一段轉(zhuǎn)化爐提供生產(chǎn)氫氣的轉(zhuǎn)化原料。原料氣壓縮機(jī)為多級(jí)離心式壓縮機(jī),一個(gè)缸體,一段壓縮,其型號(hào)為BCL405,壓縮機(jī)有5個(gè)葉輪,葉輪為一個(gè)方向排布,采用平衡管方式平衡其軸向力,其軸封采用了串聯(lián)式干氣密封,汽輪機(jī)為中壓冷凝式透平,其型號(hào)為SVKJPE5,由美國(guó)Elliott公司生產(chǎn),機(jī)組有關(guān)參數(shù)如下:
 
  1.1 機(jī)組有關(guān)參數(shù),見(jiàn)表1
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策

 
  1.2 壓縮機(jī)主要工藝流程
 
  原料氣壓縮機(jī)為一段壓縮。來(lái)自末站的天然氣壓力1.866MPa(G),溫度為25℃(夏季),進(jìn)入壓縮機(jī)被壓縮至4.36MPa(G),溫度為115℃左右,進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐與水蒸汽反應(yīng)產(chǎn)生工藝所需的氫氣。
 
  為防止壓縮機(jī)喘振,在工藝回路流程中設(shè)置了防喘振01FZI4130,在機(jī)組開(kāi)車(chē)過(guò)程中,防喘振處于全開(kāi)狀態(tài),當(dāng)汽輪機(jī)達(dá)到z*低工作轉(zhuǎn)速8910rpm時(shí),防喘振閥處于工作狀態(tài),防喘振閥可設(shè)置為自動(dòng)或手動(dòng)模式,可根據(jù)生產(chǎn)要求對(duì)防喘振閥開(kāi)度大小進(jìn)行調(diào)節(jié)[1,2]。
 
  機(jī)組停車(chē)有兩種方式,一種為正常停車(chē),另一種為緊急停車(chē)。正常停車(chē)程序?yàn)榇蜷_(kāi)喘振閥,將汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至8910rpm,在操作屏幕上點(diǎn)停車(chē)按鈕,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)快速下降至1000rpm,然后按緊急停車(chē)按鈕。緊急停車(chē)指在汽輪機(jī)工作轉(zhuǎn)速下,直接按緊急停車(chē)按鈕而快速停機(jī),此時(shí)防喘振閥處于緊急全開(kāi)狀態(tài)[3,4]。在防喘振回路上設(shè)置了水冷卻器,其作用是將壓縮機(jī)循環(huán)流量的熱量帶走[5]。其工藝流程圖見(jiàn)圖2。
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策

 
  2壓縮機(jī)回路高溫事故介紹
 
  2014年12月9日10點(diǎn)52分因循環(huán)水電泵A接線(xiàn)盒爆,兩臺(tái)循環(huán)水電泵停運(yùn),循環(huán)水?dāng)嗨?,造成除一段爐外,其它化肥裝置全部停車(chē),為盡快恢復(fù)生產(chǎn),原料氣壓縮機(jī)一直未停機(jī),10點(diǎn)56分13秒內(nèi)操在手動(dòng)模式下打開(kāi)喘振閥,使壓縮機(jī)氣量進(jìn)行自循環(huán),因壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度高,11點(diǎn)33分38秒按正常停車(chē)程序停機(jī)組,11點(diǎn)44分18秒機(jī)組完全停止,在此過(guò)程中外操發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度在不斷上升,11點(diǎn)28分防喘振閥閥體溫度已高到283℃,管線(xiàn)及壓縮機(jī)殼體外表面已開(kāi)始冒煙,而內(nèi)操通過(guò)監(jiān)屏,觀(guān)察01TIA4139及01TI4138點(diǎn)z*高溫度為95.8℃,在正常指標(biāo)內(nèi),未發(fā)現(xiàn)溫度異常。機(jī)組運(yùn)行情況見(jiàn)圖3
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策

 
  3事故原因分析
 
  3.1 循環(huán)回路溫度高原因分析
 
  將機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)及與機(jī)組有關(guān)的工藝參數(shù)從ITCC及DCS中調(diào)出得到表2
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策
 
  對(duì)表2及圖3進(jìn)行分析,并結(jié)合操作人員對(duì)事故經(jīng)過(guò)的描述,情況總結(jié)如下:
 
 ?。?)在正常工作時(shí),壓縮機(jī)防喘振閥開(kāi)度為24.95%。從10:56:18秒喘振閥開(kāi)始進(jìn)一步打開(kāi),壓縮機(jī)流量進(jìn)入自循環(huán)狀態(tài),其開(kāi)度為55.33~80.57%。
 
 ?。?)在高轉(zhuǎn)速下,壓縮機(jī)防喘振閥打開(kāi),其流量處于自循環(huán)狀態(tài)的時(shí)間,即從10:56:18秒到11:38:17秒,持續(xù)的時(shí)間為42分鐘。
 
 ?。?)機(jī)組未進(jìn)行緊急停車(chē)操作,而是按正常停車(chē)操作,于11:35:03秒手動(dòng)停車(chē),11:44:39秒完全停下來(lái)。
 
 ?。?)壓縮機(jī)入口溫度從4.9℃逐漸上升到51.4℃
 
  (5)壓縮機(jī)出口溫度變化不大,在流量自循環(huán)過(guò)程中其溫度z*高為103.3℃,在指標(biāo)120℃之內(nèi)。
 
 ?。?)外操反映壓縮機(jī)流量循環(huán)回路的溫度不停升高,管路外表面溫度z*高達(dá)到283℃。
 
 ?。?)z*終循環(huán)回路管線(xiàn)及壓縮機(jī)外表面出現(xiàn)冒煙。
 
  (8)10點(diǎn)52分循環(huán)水電泵A因接線(xiàn)盒爆,緊接著電網(wǎng)晃電,造成兩臺(tái)電泵停運(yùn),循環(huán)水?dāng)嗨?/div>
 
  (9)11點(diǎn)5分啟動(dòng)B泵,循環(huán)水壓力為0.2MPa(G),12點(diǎn)29分C泵啟動(dòng)雙泵運(yùn)行,循環(huán)水正常,其壓力為0.47MPa(G)。
 
  (10)內(nèi)操通過(guò)計(jì)算機(jī)操作屏幕監(jiān)控01TIA4139及01TI4138測(cè)溫點(diǎn)并未發(fā)現(xiàn)溫度異常。
 
  在壓縮機(jī)流量處于自循環(huán)過(guò)程中,其產(chǎn)生的熱量由防喘振冷卻器帶走,根據(jù)上述情況可以看出,10點(diǎn)52分到12點(diǎn)29分壓縮機(jī)冷卻器處于斷水或水量不足的狀況,壓縮機(jī)產(chǎn)生熱量無(wú)法及時(shí)帶走,造成整個(gè)回路(包括壓縮機(jī)本體)溫度上升。
 
  對(duì)于壓縮機(jī)進(jìn)、出口測(cè)溫點(diǎn)01TI4138
 
  及01TIA4139,在操作屏幕畫(huà)面上標(biāo)注在A(yíng)1及A2位置,而在實(shí)際流程中,其位置在B1和B2點(diǎn)見(jiàn)圖2,其位置處于流量循環(huán)回路之外,且安裝點(diǎn)遠(yuǎn)離回路,當(dāng)壓縮機(jī)流量打循環(huán)時(shí),這兩點(diǎn)溫度不能反映壓縮機(jī)的進(jìn)、出口溫度,所以監(jiān)屏人員未發(fā)現(xiàn)01TIA4139及01TI4138點(diǎn)的溫度異常。
 
  3.2 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)失敗原因分析
 
  事故出現(xiàn)后,對(duì)機(jī)組進(jìn)行了兩次試開(kāi),汽輪機(jī)調(diào)速閥開(kāi)度分別達(dá)到了23%及31%,但汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為零,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)失敗,在正常情況下,調(diào)速閥開(kāi)度達(dá)到31%時(shí),汽輪機(jī)已達(dá)到正常工作轉(zhuǎn)速10868rpm,說(shuō)明壓縮機(jī)內(nèi)部出現(xiàn)了故障,在高溫作用下,壓縮機(jī)內(nèi)部動(dòng)、靜部件有嚴(yán)重的粘連、卡澀現(xiàn)象。壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)裝配見(jiàn)圖4。
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策
  1 軸向推力軸承  2 徑向軸承  3干氣密封  4前軸封  5外筒體  6蓋板密封  7 轉(zhuǎn)子軸  8 隔板密封  9 隔板  10葉輪11 平衡盤(pán)梳齒  12 后軸封  13 干氣密封  14 徑向軸承 15 聯(lián)軸器  16 前蓋板  17 內(nèi)筒   18 滾輪  19 平衡盤(pán)背帽  20 后蓋板
 
  經(jīng)對(duì)圖4分析認(rèn)為,壓縮機(jī)動(dòng)、靜部件粘連、卡澀可能由以下幾方面造成:
 
  (1)隔板變形造成葉輪與隔板摩擦,轉(zhuǎn)子不動(dòng);
 
 ?。?)蓋板密封與葉輪摩擦造成轉(zhuǎn)子不動(dòng);
 
 ?。?)隔板密封與轉(zhuǎn)子軸摩擦造成轉(zhuǎn)子不動(dòng);
 
 ?。?)干氣密封動(dòng)靜環(huán)損壞造成轉(zhuǎn)子不動(dòng);
 
  (5)轉(zhuǎn)子前、后軸封與軸摩擦造成轉(zhuǎn)子不動(dòng)。
 
  對(duì)于上述問(wèn)題,均需對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行解體檢查、確認(rèn),將轉(zhuǎn)子兩側(cè)干氣密封拆出后,干氣密封完好,未發(fā)現(xiàn)異常,將前蓋板拆除后,未發(fā)現(xiàn)前軸封粘連、卡澀及損壞。
 
  在拆除兩側(cè)的徑向、軸向推力軸承、壓縮機(jī)側(cè)聯(lián)軸器鼓、干氣密封及前蓋板后,使用專(zhuān)用工具將轉(zhuǎn)子內(nèi)筒從前端拉出,當(dāng)液壓泵壓力上升至20MPa時(shí),內(nèi)筒僅向外軸向移動(dòng)了3.5mm,此時(shí)固定內(nèi)筒螺栓絲扣已變形松動(dòng),為防止壓縮機(jī)重要部件損壞,此法作罷,內(nèi)筒未能拉出,分析認(rèn)為其原因可能如下:
 
  1) 壓縮機(jī)內(nèi)的滾輪將外筒體內(nèi)壁拉毛而卡澀;
 
  2)平衡盤(pán)密封損壞、卡澀;
 
  3) 后軸封損壞而粘連、卡澀。
 
  經(jīng)決定拆除后蓋板,采取后頂前拉的辦法將內(nèi)筒拉出,在用頂絲拆除后蓋板時(shí),發(fā)現(xiàn)后蓋板也僅能移動(dòng)3.5mm,說(shuō)明平衡盤(pán)密封或后軸封存在粘連、卡澀,而滾輪將外筒體內(nèi)壁拉毛而卡澀的推論基本上可以排除,因平衡盤(pán)密封或后軸封材質(zhì)為鋁合金,此處為薄弱環(huán)節(jié),強(qiáng)行拆除不會(huì)損壞其它部件,同時(shí)平衡盤(pán)密封及后軸封備件齊全,所以對(duì)后蓋板進(jìn)行強(qiáng)行頂出,拆除后發(fā)現(xiàn)后軸封端面與平衡盤(pán)背帽端面融化粘連在一起,其情況見(jiàn)圖5。
 
離心式壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度異常原因分析及對(duì)策
  3.3 后軸封融化粘連原因分析
 
  壓縮機(jī)回路管線(xiàn)外表面溫度達(dá)到283℃,可預(yù)測(cè)壓縮機(jī)內(nèi)部溫度z*高在300℃之內(nèi),該溫度不足以使鋁合金材料LD10融化,經(jīng)查該材料的熔點(diǎn)為700~750℃[6],內(nèi)筒解體后,蓋板密封及隔板密封(材質(zhì)LD10)完好就充分說(shuō)明了這一點(diǎn),后軸封在壓縮機(jī)外側(cè),其溫度遠(yuǎn)低于壓縮機(jī)內(nèi)部溫度,理論上講后軸封更不可能融化。
 
  對(duì)壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)裝配圖分析發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子前側(cè)為定位端,后端為自由膨脹端,在壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),后軸封端面與平衡盤(pán)背帽端面之間相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),其間隙為0.2mm[7],正常工作時(shí),轉(zhuǎn)子z*高溫度為120℃,當(dāng)轉(zhuǎn)子受到300℃溫度作用時(shí)發(fā)生軸向膨脹,因前端為定位端,其軸向膨脹量向后端移動(dòng)[8],造成后軸封端面與平衡盤(pán)背帽端面接觸,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),其端面產(chǎn)生的高溫摩擦熱將后軸封端面融化,在未停車(chē)前,為融化狀態(tài),并不影響轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)機(jī)組停車(chē)后,溫度降低,后軸封端面鋁合金凝固,與平衡盤(pán)背帽端面粘連在一起。
 
  4修理及對(duì)策
 
  出現(xiàn)高溫事故后,對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行解體,從外觀(guān)上看,除了壓縮機(jī)后軸封端面融化損壞及平衡盤(pán)梳齒條個(gè)別損壞外,其余部件完好,對(duì)此做出以下決定:
 
 ?。?)對(duì)轉(zhuǎn)子的彎曲度進(jìn)行檢查,其z*大徑向跳動(dòng)量為0.02mm,設(shè)計(jì)值小于或等于0.03mm,轉(zhuǎn)子符合要求,可以使用。
 
 ?。?)對(duì)轉(zhuǎn)子后軸封及平衡盤(pán)梳齒進(jìn)行更換。
 
 ?。?)對(duì)內(nèi)筒體外表面O形圈進(jìn)行更換;
 
 ?。?)對(duì)轉(zhuǎn)子平衡盤(pán)背帽端面粘連金屬進(jìn)行車(chē)削、清除。
 
 ?。?)對(duì)于壓縮機(jī)進(jìn)、出口測(cè)溫點(diǎn)01TI4138及01TIA4139,與設(shè)計(jì)院聯(lián)系,擇機(jī)將現(xiàn)有位置B1及B2改為A1及A2。
 
  (6)因防喘振閥冷卻器受高溫作用,經(jīng)試壓檢查,17根換熱管存在泄漏,進(jìn)行了堵管處理。
 
  為防止此類(lèi)事故的再次發(fā)生,做以下要求:
 
  1)當(dāng)循環(huán)水水量不足或斷水時(shí),壓縮機(jī)必須按緊急停車(chē)進(jìn)行處理。
 
  2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),操作人員對(duì)機(jī)組的測(cè)溫點(diǎn)、測(cè)壓點(diǎn)及流量測(cè)點(diǎn)的實(shí)際位置要清楚,在出現(xiàn)異常時(shí),能及時(shí)做出正確判斷。
 
  3)內(nèi)、外操要加強(qiáng)通訊、聯(lián)系,同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)內(nèi)、外操果斷處置事故的能力。
 
  5結(jié)束語(yǔ)
 
  本文對(duì)原料氣壓縮機(jī)的基本情況及工藝流程做了闡述,介紹了壓縮機(jī)流量循環(huán)回路溫度高、循環(huán)回路管線(xiàn)及壓縮機(jī)外表面冒煙、壓縮機(jī)后軸封融化、粘連的事故現(xiàn)象及特點(diǎn),對(duì)壓縮機(jī)循環(huán)回路溫度高、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)失敗、后軸封融化粘連的原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析,確認(rèn)了該事故是因循環(huán)水?dāng)嗨蛩坎蛔銓?dǎo)致壓縮機(jī)熱量無(wú)法帶出而造成的,轉(zhuǎn)子軸高溫伸長(zhǎng)致使壓縮機(jī)后軸封高溫融化而粘連,對(duì)損壞部件如后軸封、平衡盤(pán)梳齒及O形圈等進(jìn)行了更換處理,對(duì)轉(zhuǎn)子彎曲度進(jìn)行了檢查確認(rèn),對(duì)防喘振閥冷卻器泄漏管進(jìn)行了堵管處理,并采取了相應(yīng)措施,防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生。

標(biāo)簽: 壓縮機(jī)空壓機(jī)  

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